發布時間:2019-12-10
纖維轉盤濾池[Chi]是一項先進的污[Wu]水深度處理技術,是一項優于其(Qi)它傳統工藝的技術[Shu]。該設備的核心[Xin]裝置就是中間的過[Guo]濾轉盤,它由6塊扇[Shan]形組成[Cheng],上面包裹着(Zhe)濾(Lü)布,屬(Shu)于插拔式結構,運輸[Shu]維修(Xiu)特别方便。右上方[Fang]的驅動電機(Ji)帶動[Dong]轉盤旋轉;濾盤中間是中空的中心集水筒;反沖洗裝置包[Bao]括反抽吸吸盤,反抽吸水泵;排泥裝置包括[Kuo]排泥泵(Beng)(也是反[Fan]抽吸(Xi)水(Shui)泵)、鬥型[Xing]集泥槽,鬥[Dou]型集泥槽上面排布(Bu)多孔的排[Pai]泥管(Guan);還包括自控系統(PLC自動控(Kong)制盤[Pan])。
纖維[Wei]轉盤濾池的運行狀[Zhuang]态包括:過濾、反沖洗、排[Pai]泥狀态。
(1)過濾:外進内出,污水重力流進入濾池,使濾(Lü)盤全部浸沒在污(Wu)水中。在(Zai)濾池中設布(Bu)水堰,使濾池内[Nei]布水均勻并且(Qie)進(Jin)水産生低擾動。污(Wu)水通過濾布過濾[Lü],過濾液[Ye]經中空管收集(Ji)後,經過出水[Shui]堰排出濾池。在清(Qing)洗過程中,過濾仍[Reng]在進行。因此[Ci]整個運行過程中過濾均為連續的。
(2)清洗[Xi]:過濾中部分污(Wu)泥吸附于纖維毛濾布中,逐漸形成(Cheng)污(Wu)泥層。随(Sui)着濾布上污泥的積聚,濾(Lü)布過[Guo]濾阻力增[Zeng]加,濾池水位逐漸升高。濾池内的壓力傳感器監測池内液位[Wei]變化,當該池[Chi]内液位[Wei]到達清洗設定[Ding]值(高水位)時,PLC即(Ji)可啟動反洗泵,開始[Shi]清洗過程。反[Fan]洗時間(Jian)和周期可以調整(Zheng)。濾布上的污(Wu)泥通過反抽(Chou)吸裝置,經由反洗水泵,排出(Chu)廠區排水[Shui]系統。清洗時(Shi),濾池可(Ke)連續[Xu]過濾。
工作原理(Li):
過濾期[Qi]間(Jian),過濾轉[Zhuan]盤處于[Yu]靜态(Tai),有利于污泥的池底沉積(Ji)。清洗期間,過濾(Lü)轉盤以0.5~1轉(Zhuan)/分鐘的速度旋轉。反[Fan]洗水泵負壓抽吸(Xi)濾[Lü]布表面,吸除濾布上積聚(Ju)的污泥[Ni]顆粒,過濾轉盤内(Nei)的水自裡向外被同時抽吸,對濾布[Bu]起清洗作用。瞬時沖(Chong)洗面積僅[Jin]占全(Quan)過濾轉盤面積的1%左右,反(Fan)沖洗過程為間歇。
正常清洗[Xi]時,2個過濾轉盤為[Wei]一組,每次清洗一組(Zu)濾[Lü]盤,通過自動切換抽吸泵[Beng]管道上的電[Dian]動閥控制,纖維轉盤濾池一個完(Wan)整的清洗過程中各組的清洗[Xi]交替進行,其[Qi]間抽吸泵[Beng]的工作是連續的。當進水水質突然[Ran]惡化,反沖洗周期(Qi)≤15分[Fen]鐘時,系統将啟動應急[Ji]措施,同(Tong)時啟動2~4台反沖洗泵,對2~4組過濾轉盤(Pan)(4~8個轉盤)進行[Hang]反沖洗[Xi],直至(Zhi)反沖洗周期[Qi]恢複正常。
(3)排泥:纖維轉盤濾池(Chi)的過濾轉盤下設有鬥形池底,有利于(Yu)池底污泥的收集。污泥池底沉積減少了濾布上的污泥量,可延長[Zhang]過濾時間,減少反洗水量。經過一設定的時間(Jian)段,PLC啟動排泥泵,通(Tong)過[Guo]池底穿孔(Kong)排泥[Ni]管[Guan]将污泥回流至廠[Chang]區排水系統。其中,排泥間隔時間及排[Pai]泥曆時可予以調整。
另外,濾池前的處[Chu]理(Li)系統出現故障時(Shi),可啟動排泥系統以[Yi]發揮清空濾池的作(Zuo)用。
産品特(Te)點:
當[Dang]今社會,先(Xian)進的(De)技術是第一生産力[Li],先進的技術(Shu)必然會[Hui]淘汰[Tai]落後的技術,纖[Xian]維轉盤濾池技(Ji)術正是這個污水處理時(Shi)代的(De)傑[Jie]作。運營成本[Ben]低、出水(Shui)水質好并且穩定、占地面積非常[Chang]小[Xiao]是它最[Zui]顯著的特(Te)點,與以往傳統工藝(Yi)相比有如下幾[Ji]個優勢:
1、出水水質好并且(Qie)穩定,達到國家一級A标準。反抽洗強度[Du]為333L/m.s,反洗頻率(Lü)高,每兩個小時[Shi]反洗一次,防止綠藻的生長(Zhang),使濾布(Bu)不堵塞、不闆結。
2、纖維[Wei]轉盤濾池的[De]運行成本非常低[Di],處理一(Yi)噸[Dun]水的運行(Hang)成本隻有0.004元(4厘),而[Er]傳統工藝(V型濾(Lü)池、D型濾池、纖(Xian)維束/球濾池)運行成本是0.2—0.3元,以一萬噸水為例,一年就可以節(Jie)省50萬—70萬元。
3、纖維轉盤(Pan)濾池與傳統工藝相比省(Sheng)去了鼓風機[Ji]房、提升(Sheng)泵房、加氯間、清水[Shui]池、沉澱池等土建,占地[Di]面[Mian]積非常小,一[Yi]萬噸(Dun)水的占地面積隻有15m,是傳統工[Gong]藝的[De]1/6—1/7。
4、纖維[Wei]轉盤濾池省去了(Le)諸多構築(Zhu)物、閥門、管線等,使得設備(Bei)的保養[Yang]、維修簡單方便,運行自動化[Hua]程(Cheng)度相(Xiang)當高,因(Yin)此無需專人看管,工人[Ren]的勞動強度大[Da]大減低。
5、纖維轉[Zhuan]盤[Pan]濾(Lü)池與以往傳統濾池[Chi]相比省去[Qu]了前(Qian)加氯(Lü),這樣既降(Jiang)低了運行[Hang]成本,又避免了工人[Ren]操作的不安全隐患(CLO2濃度高可能出現閃爆,危(Wei)及工[Gong]人的生命安全(Quan))。